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解決方案

鶴煤公司二礦通風機變頻節(jié)能改造

發(fā)布時間:2014-04-10 作者:新風光
1 引言
  礦井主通風設(shè)備擔負著向井下輸送新鮮空氣、稀釋井下有害氣體和調(diào)節(jié)井下環(huán)境溫度和濕度的重要任務(wù),它不僅是大型用電設(shè)備,而且24小時晝夜不停地運轉(zhuǎn),因此礦井主通風設(shè)備高效可靠運轉(zhuǎn)對于煤礦安全生產(chǎn)有著重要意義。
2 用戶現(xiàn)場改造原因
  河南煤業(yè)化工集團鶴煤公司二礦主通風機是煤礦通風系統(tǒng)的命脈,由2臺2K60-4-No.24型軸流式風機和TD118/44-8型電機組成,功率為800kW,轉(zhuǎn)速750r/min,電壓為6000V,原風機為八十年代安裝使用,磨損嚴重,支架老化,漏風嚴重,反風操作操作繁瑣,拖動電機為同步電動機,維護量大,碳刷更換頻繁,影響了煤礦通風安全。風機啟動電流大,啟動后以工頻方式運行,無法根據(jù)井下用風量的改變調(diào)節(jié)風量,電能的浪費現(xiàn)象較為嚴重。
  為了實現(xiàn)礦用通風機有效經(jīng)濟運行,褐煤公司二礦領(lǐng)導(dǎo)在2011年煤礦技改項目中,采用航空工業(yè)沈陽發(fā)動機研究所風機廠生產(chǎn)的2臺AGF606-2.44-1.3-2軸流抽出式礦用風機和西安泰富西瑪電機有限公司生產(chǎn)的Y5601-8三相異步電動機更換原有通風設(shè)備。
  軸流式通風機的一般性能曲線如圖1所示:

  其中壓力曲線有駝峰,工況點如在駝峰以右區(qū)域時,通風機的工作狀態(tài)是穩(wěn)定的;工況點如在駝峰以左區(qū)域,通風機的工作狀態(tài)就很難穩(wěn)定,此時風壓、流量發(fā)生波動,當工況點移至左下部時,流量、風壓有激烈脈動,并引起整個風機喘振。喘振可能使風機裝置遭到破壞,因此通風機不允許在喘振狀態(tài)下運行。為了避免風機在小流量時發(fā)生喘振現(xiàn)象,對風機進行變頻改造是首選,并且當風機速度變化不超過20%,效率基本無變化,使用變頻調(diào)速后就可以使風機在小流量段有效運行,不僅不會使風機喘振,還擴大了風機有效運行的工作范圍。
  該礦上以往的主通風機采用工頻運行,在運行中一般采用改變導(dǎo)葉角度和改變檔板角度調(diào)節(jié)通風量,因此通風效率較低,造成能源浪費,增加了生產(chǎn)成本。又由于主通風機設(shè)計上余量特別大,在相當長的時間主通風機一直處在較輕負載下運行,能源浪費突出。
  當主通風機采用電抗啟動時,起動時間長,啟動電流大,對電動機的絕緣有著較大的威脅,嚴重時甚至燒毀電動機。而高壓電動機在啟動過程中所產(chǎn)生的單軸轉(zhuǎn)矩現(xiàn)象使風機產(chǎn)生較大的機械振動應(yīng)力,嚴重影響到電動機、風機及其它機械的使用壽命。
  綜合以上原因,為了礦井的安全生產(chǎn)、降低生產(chǎn)成本,鶴煤公司二礦主通風機采用變頻器調(diào)節(jié)風機風量的方法較佳。
  通過招標方式,選擇了山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP37-800F(800kW/6kV)型高壓變頻器(高壓變頻器技術(shù)參數(shù)如表3所示),高壓變頻器于2011年4月投運,設(shè)備至今運行良好。經(jīng)過集團檢測中心的檢測,各項性能指標達到設(shè)計要求,通風機實現(xiàn)了有效運行,改造達到了預(yù)期目的。
3 用戶現(xiàn)場設(shè)備參數(shù)
3.1通風機設(shè)備參數(shù)

  二礦煤礦通風機為兩臺,一用一備,現(xiàn)場2臺通風機設(shè)備參數(shù)相同,下面表1給出1#通風機基本參數(shù)。

 



3.2風光牌JD-BP37-800F 高壓變頻器技術(shù)參數(shù)
  山東新風光電子公司是國家高新技術(shù)企業(yè),高壓變頻器以高速DSP為控制核心,采用無速度矢量控制技術(shù)、功率單元串聯(lián)多電平技術(shù),屬高-高電壓源型變頻器,其諧波指標小于IEE519-1992的諧波國家標準,輸入功率因數(shù)高,輸出波形質(zhì)量好,不必采用輸入諧波濾波器、功率因數(shù)補償裝置和輸出濾波器;不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,可以使用普通的異步電機。
  JD-BP37-800F 高壓變頻器技術(shù)參數(shù)如下表3所示。

4項目實施改造方案
  根據(jù)用戶現(xiàn)場的實際情況,旁路柜采用了一拖一工變頻自動轉(zhuǎn)換方案。如下圖2所示。旁路柜中,共有2個高壓隔離開關(guān)和2個真空接觸器,為了確保不向變頻器輸出端反送電,KM3與KM4采用電氣互鎖。當K1、K3、KM1和KM3閉合,KM4斷開時,電機變頻運行;當KM1、KM3斷開,KM4閉合時,電機工頻運行,此時變頻器從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調(diào)試。
  旁路柜必須與上級高壓斷路器DL連鎖,DL合閘時,絕對不允許操作變頻輸出隔離開關(guān),以防止出現(xiàn)拉弧現(xiàn)象,確保操作人員和設(shè)備的安全。

  用戶選配自動旁路柜,并且選擇“手動”模式,則具體轉(zhuǎn)換過程如下:
  Step1: 執(zhí)行變頻調(diào)速系統(tǒng)停機操作。
  Step2: 斷開交流進線斷路器。
  Step3: 斷開變頻調(diào)速系統(tǒng)的輸入側(cè)刀閘K1 (參閱圖2)。
  Step4: 斷開變頻調(diào)速系統(tǒng)的輸出側(cè)刀閘K3。
  Step5: 合變頻調(diào)速系統(tǒng)的旁路開關(guān)KM4。
  Step6: 關(guān)閉所有的門(控制柜除外)。
  Step7: 合交流進線斷路器。
  用戶選擇“自動”模式,則變頻調(diào)速系統(tǒng)根據(jù)故障情況自動完成到工頻旁路運行的轉(zhuǎn)換。具體轉(zhuǎn)換過程如下:
  JD-BP37系列變頻器在變頻運行中出現(xiàn)故障后,控制器發(fā)出節(jié)點信號控制進線真空接觸器KM1和變頻器輸出真空接觸器KM3進行分斷,然后控制器向PLC發(fā)送變頻轉(zhuǎn)工頻信號,延時一定時間后,旁路開關(guān)KM4進行合閘。
  保護:保持原有對電機的保護及其整定值不變。
5變頻運行情況
5.1變頻運行

  變頻投入運行以來一直穩(wěn)定運行,輸出頻率、電壓和電流穩(wěn)定,風機運行穩(wěn)定,變頻器網(wǎng)側(cè)實測功率因數(shù)為0.976,效率均高于96%,滿載時網(wǎng)側(cè)電流諧波總?cè)萘啃∮?%,輸出電流諧波小于4%。風機以低于額定轉(zhuǎn)速運行,不僅節(jié)約了能源,減少了維護費用,還降低了風機的運行噪聲,經(jīng)濟效益良好。
5.2變頻操作
  變頻器顯示采用中文圖形界面,觸摸屏操作,生動直觀,變頻器的運行狀態(tài)一目了然,各種運行數(shù)據(jù)可在觸摸屏上查詢,便于操作人員及時了解變頻器的運行情況。變頻器操作簡單,可在120秒之內(nèi)起動至高速,短時間內(nèi)達到所需風量。簡便的操作和短的起動時間確保了生產(chǎn)安全。并且反風比以前操作簡單可靠,只需設(shè)置變頻器按反向的頻率運行即可,完全可滿足10分鐘內(nèi)實現(xiàn)反風的要求。
5.3運行數(shù)據(jù)
  2011年5月16日,變頻器運行數(shù)據(jù)如附表4所示,測試功率因數(shù)為:0.976。

5.4能耗分析

  主通風機為軸流式排風機,風機兩臺,一用一備,每臺功率800kW,下圖4為AGF606-2.44-1.3-2特性曲線圖,R1為礦井的通風阻力曲線,R2為調(diào)整風門后的阻力曲線,由圖4可知,當需風量為QA時,動葉角度為-50時、風機效率小于72%,這時需將動葉角度調(diào)至-100(圖中的B點),以提高風機的運行效率,這時風機的運行效率約為74%,由礦井的通風阻力曲線R1和風機的性能曲線圖,可知風機在動葉角度為-50時,效率較高,這時可通過變頻器調(diào)節(jié)風機轉(zhuǎn)速調(diào)至A點,以滿足風量要求,這時風機運行在較佳狀態(tài),此時變頻器的運行平均功率為:P變=276.3kW,變頻運行與風機工頻運行相比風壓損失功率為:


  由此可見,變頻運行時,風機效率為80%,其節(jié)電率為28.82%,節(jié)能效果十分明顯。
6結(jié)束語
  風光牌高壓變頻器以其運行穩(wěn)定,操作簡便,性價比高,得到廣大用戶的擁護。在河南煤業(yè)化工集團鶴煤公司下屬的多家煤礦中,主通風機大量采用山東新風光電子公司的產(chǎn)品,應(yīng)用結(jié)果表明,高壓變頻器應(yīng)用于煤礦主通風機的系統(tǒng)改造,取得了良好的運行效果和經(jīng)濟效益。